在线观看高清无码一区蜜桃|欧美韩高清不卡无码三区|外国的黄色片儿特级的|亚欧AV网站一级黄色片视频|久99久久久无码精品国产|欧美99免费在线99爱|思思热在线观看视频精品|AV网站不用播放器可以在|日韩av在线成人性爱中文字幕|美国黄片无码人妻斩影院

專題

一引領(lǐng)兩融合| 質(zhì)量監(jiān)督站化學(xué)分析作業(yè)區(qū)煤焦分析室——以“智”提“質(zhì)”夯實兩化根基


2024-06-18

質(zhì)量監(jiān)督站化學(xué)分析作業(yè)區(qū)煤焦分析室主要負責為公司進廠原燃料及各生產(chǎn)單位工藝樣品提供數(shù)據(jù)引導(dǎo),既是公司進廠原燃料的“海關(guān)稽查站”,又是焦化、煉鐵、煉鋼等主產(chǎn)單位的“眼睛”。隨著公司“兩化”建設(shè)的推進,煤采、制樣均已實現(xiàn)自動化,只剩化驗環(huán)節(jié)最后一里程。2023年,公司上線全自動煤巖分析系統(tǒng)、機器人智能化驗系統(tǒng)及其子系統(tǒng),原燃料檢驗實現(xiàn)了全流程自動化,同時也給班組帶來了新的挑戰(zhàn)。

人工經(jīng)驗與智能檢驗結(jié)合,完善智能檢化驗系統(tǒng)。全自動煤巖分析系統(tǒng)上線期間,存在公司煤種多、反射率跨度大、原有分析系統(tǒng)涵蓋不完全等問題,班組技術(shù)骨干通過人工大量檢驗分析數(shù)據(jù),建立反射率模型,使儀器達到從低反射率的和褐煤到高反射率無煙煤的全覆蓋。第三代機器人智能化驗系統(tǒng)前期主要應(yīng)用于電煤行業(yè),在焦煤檢驗應(yīng)用尚屬首例。設(shè)備調(diào)試初期,人工與智能化驗系統(tǒng)對比較好,隨著時間推移,調(diào)試后期內(nèi)水、揮發(fā)分偏差逐步加大。經(jīng)過對各個環(huán)節(jié)逐步比對排查,確定是因為焦煤較電煤和原煤灰分低、粘結(jié)性高,容易受氣候干燥原因引起靜電,導(dǎo)致稱量不準確,引起分析結(jié)果偏移,該班組通過采取增加加濕器、控制化驗室濕度等措施,提高了機器人智能化驗系統(tǒng)分析準確度。

通過“TPM”兩源治理,改進“兩化”設(shè)施。全自動煤巖分析系統(tǒng)上線后,相機自動掃描鏡質(zhì)體,替代人工肉眼觀察分辨,大大提高了檢測效率,降低了職工勞動強度。但全自動煤巖分析系統(tǒng)在操作過程中顯微鏡調(diào)節(jié)開關(guān)、試驗中斷按鈕等容易誤操作,引起試驗作廢情況。班組人員通過制作調(diào)節(jié)開關(guān)“安全屋”、增加二次確認按鈕等措施避免了誤操作發(fā)生。機器人智能化驗系統(tǒng)在試運行中會出現(xiàn)料杯有煤粉殘留、樣瓶傾倒、坩堝清洗殘留焦渣等問題,班組成員與“孫倩工作室”技術(shù)人員合作制作“運輸機料杯清洗裝置”“風(fēng)動送樣煤瓶傾倒故障跳閘預(yù)警系統(tǒng)”“圓形吸料嘴焦渣清理裝置”等配套和改進裝置,并申請專利。

強化練兵,提高技能,護航“兩化”設(shè)施穩(wěn)順運行。過硬的維檢隊伍是自動化智能系統(tǒng)運行的重要保障。面對復(fù)雜的智能化運行系統(tǒng),班組成員結(jié)合自身不足,開展三步式培訓(xùn),快速掌握系統(tǒng)維護要點,處理系統(tǒng)故障。第一步“勤能補拙”:將培訓(xùn)內(nèi)容制作成可視化展板、OPL課件、手機答題APP小程序;將廠家工程師處理故障過程錄屏、錄視頻分享在微信群、利用大屏幕播放,隨時進行學(xué)習(xí)。第二步“傳授式培訓(xùn)變輸出式講解”:“傳授式”培訓(xùn)是老師直接把操作經(jīng)驗和設(shè)備故障排除方法進行匯總,省去了學(xué)員自主探索、發(fā)現(xiàn)的過程,但弊端是忘得快。將傳授式被動學(xué)習(xí)變?yōu)閷W(xué)員的現(xiàn)場自主復(fù)盤,學(xué)以致用的“輸出式”講解可以抓住過程中的“細節(jié)”,變被動接受為注入式學(xué)習(xí),大大提高班組人員掌握效率。第三步“實戰(zhàn)教育模擬”:邀請廠家工程師利用人工操作模擬故障,由班組人員進行現(xiàn)場處置,工程師進行監(jiān)督指導(dǎo),提高分析人員實操能力。

該班組將以穩(wěn)順兩化運行、提升產(chǎn)品質(zhì)量為目標,嚴把原燃料進廠檢驗關(guān),為煉焦、煉鐵生產(chǎn)提供及時準確的指導(dǎo)數(shù)據(jù)。