走基層·看創(chuàng)新| 靠譜!兩項(xiàng)小改造一“焊”一“改”提質(zhì)又降本
2024-03-28
面對(duì)持續(xù)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),公司全體干部職工團(tuán)結(jié)一致,攻堅(jiān)克難,緊緊圍繞公司月度經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)持續(xù)發(fā)力,聚焦打指標(biāo)、降成本要求,紛紛在深入挖潛降低成本上下功夫,從小處著手,打破制約瓶頸,挖掘降本空間,創(chuàng)新創(chuàng)效,成效顯著。請(qǐng)看——
“焊”出摩擦輪運(yùn)行質(zhì)量
煉鐵廠燒結(jié)作業(yè)區(qū)4號(hào)環(huán)冷機(jī)摩擦輪是摩擦盤上的輪,屬于一種傳動(dòng)裝置。長鋼工程煉鐵檢修作業(yè)區(qū)檢修人員在維護(hù)點(diǎn)檢時(shí)發(fā)現(xiàn),摩擦輪磨損后會(huì)出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐森h(huán)冷機(jī)停機(jī),如果更換摩擦輪,成本又較高。為了解決這一生產(chǎn)難題,經(jīng)過專業(yè)技術(shù)人員咨詢研究,決定采用堆焊焊接彌補(bǔ)磨損的部分。
該作業(yè)區(qū)電焊工師傅實(shí)施了堆焊焊接,但又發(fā)現(xiàn)堆焊后的摩擦輪正常運(yùn)行一段時(shí)間后,會(huì)出現(xiàn)焊材剝落的現(xiàn)象,影響摩擦輪的運(yùn)行質(zhì)量。
為徹底解決這一難題,該作業(yè)區(qū)成立攻關(guān)小組,對(duì)堆焊焊接后焊材剝落的原因進(jìn)行研究分析,發(fā)現(xiàn)普通焊條焊接后母材與焊材融合性較差,摩擦輪運(yùn)行中導(dǎo)致焊材剝落。攻關(guān)小組經(jīng)過討論決定更換焊條,他們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,查閱相關(guān)資料,將普通堆焊焊條更換為更高強(qiáng)度、更具沖擊韌性、更高耐磨性的Fe-Cr-Mo-B石墨型堆焊焊條。為了使堆焊焊接后摩擦輪運(yùn)行效果更好,攻關(guān)小組人員堆焊前打磨母材表面,將母材預(yù)熱至150℃—300℃,在焊接過程中采用直流反接,熔敷電流達(dá)到300A,焊接時(shí),采用短弧焊接,有利于合金元素過度,同時(shí),焊接后緩慢冷卻,并進(jìn)行消除應(yīng)力熱處理工序,從而增加堆焊的強(qiáng)度、硬度和耐磨性。
通過堆焊焊接解決了摩擦輪磨損的難題,且通過更換堆焊焊條的材質(zhì),杜絕了焊材剝落的現(xiàn)象,摩擦輪運(yùn)行效果良好,切實(shí)解決了影響生產(chǎn)的難題。
修改圖紙降低成本2萬余元
圍繞“提效率、增效益”要求,軋鋼廠型鋼作業(yè)區(qū)在推進(jìn)工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革中持續(xù)發(fā)力,對(duì)開坯機(jī)工作輥道軸承座進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),有效避免了輥道故障發(fā)生,減少了干油流失,降低了EP1鋰基脂月消耗,年可節(jié)約2萬余元,為降本增效和生產(chǎn)穩(wěn)順奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
開坯機(jī)工作輥道是開坯軋制的關(guān)鍵設(shè)備。發(fā)生輥道故障時(shí),會(huì)造成軋機(jī)咬入困難,影響生產(chǎn)。輥道運(yùn)行長時(shí)間處于高溫狀態(tài),部分干油會(huì)沿透蓋四周流出,為保證正常工作,輥道軸承潤滑需按2次/周、60分鐘/次進(jìn)行集中潤滑,EP1鋰基脂月消耗也隨之增大。
為此,該作業(yè)區(qū)軋機(jī)組職工集思廣益,經(jīng)過反復(fù)查閱資料、對(duì)比分析,決定對(duì)原軸承座透蓋圖紙進(jìn)行修改,將透蓋內(nèi)孔直徑加大了32mm,內(nèi)側(cè)加工12mm深沉孔,并為輥道軸承座透蓋安裝配置160mm×190mm×15mm的骨架油封,起到密封作用,有效減少軸承干油流失。同時(shí)在生產(chǎn)過程中逐步調(diào)整潤滑周期,做到經(jīng)濟(jì)潤滑。
改進(jìn)后,輥道軸承干油流失減少,潤滑周期降低為1次/周、30分鐘/次,有效提高了運(yùn)行效率,EP1鋰基脂每月消耗減少至4桶,節(jié)省2萬余元。