“長鋼之星”之“爭先之星”| 王文華:1%的攻關(guān)
2023-12-15
王文華是一名“鋼三代”,他的爺爺是建廠時期的老軍工,父親也把半生的熱情投注到了長鋼這片土地,兩代人對長鋼的炙熱情懷,在王文華大學畢業(yè)回到鋼城的那一天起,就像潮水一樣洶涌地灌注進他青春激揚的血脈之中。
參加工作后不久,父親第一次和王文華端起酒杯,有了兩個男人之間的交流。父親對他說:“三百六十行,行行出狀元。要想發(fā)光,得是真金!你現(xiàn)在還年輕,還有大把的時間把自己淬煉成一塊金子!”父親的話更加堅定了王文華的信念:再平凡的崗位也能綻放微光,努力的人生到哪都能出彩!
從那一刻起,王文華收起青春的不羈向自己發(fā)出挑戰(zhàn),從零做起,在平凡的工作中不斷追求更新、更高的目標,在企業(yè)發(fā)展的洪流中實現(xiàn)自己的價值。
2018年,公司上馬新鋼渣處理線。經(jīng)過一系列達產(chǎn)達效的艱難攻關(guān),煉鋼的磁選鐵回收率從16%提升至18%,最后終于達到19%。大伙都挺高興:回收率的一步步提升,證明大家的努力沒有白費!可當他們得知,當時先進企業(yè)的回收率能達到20%以上時,就再也笑不出來了。
大家可能會說,19%和20%,也就差1%而已。是啊,這1%,代表煉鋼鋼渣中的含鐵物料流失了1%,意味著煉鋼固廢利用率減少了1%,折算成經(jīng)濟效益,每年就要損失近百萬元。在企業(yè)全力追求極低成本之時,這1%,就是王文華和他的攻關(guān)小組的奮斗目標!
那段時間,王文華每天十幾個小時待在生產(chǎn)現(xiàn)場,仔細摸排每個生產(chǎn)環(huán)節(jié),查找制約回收率提升的關(guān)鍵因素。后來發(fā)現(xiàn),布料均勻是提升回收率的前提。幾經(jīng)嘗試,他們決定在振動給料器上增設一個分料裝置,這樣能最大程度確保布料的均勻性。但分料器安裝的角度和間距,則需要多次嘗試才能得出精準數(shù)據(jù)。這就讓攻關(guān)陷入兩難的選擇:每次調(diào)整分料器的角度和間距,都需要停機拆卸和安裝。頻繁的非計劃停機,勢必會影響生產(chǎn)。而且實驗時,需要有人守在振料器兩側(cè),以便隨時采集數(shù)據(jù),這又存在安全隱患。無奈之下,實驗只得暫停,攻關(guān)陷入僵局。
難道之前的努力就這樣付之東流?難道一點挫折就要放棄攻關(guān)?王文華不甘心!望著生產(chǎn)線上流動的鋼渣,他的腦海里突然迸出一個念頭:鋼渣可以流動,水也可以流動,能不能在停機時,用水流模擬鋼渣物料流動?這樣既能保證安全,還不影響生產(chǎn),又能極大提高實驗效率,可謂一舉三得。想法付諸行動,按照這樣的方法,他們的攻關(guān)順利推進,通過合理控制棒磨機進料量、在人字倉內(nèi)增加導流板等方法,成功將磁選鐵回收率提升至20%以上,達到行業(yè)先進水平。
1%的提升,給了大伙兒極大的信心,更讓他們有了向高水平邁進的勇氣。今年以來,公司根據(jù)集團安排,以“四個一”為抓手開展“雙爭做”活動。如何爭做有追求職工?王文華認為,作為一名基層職工,就是要在一次次的技術(shù)創(chuàng)新中、一次次的破解難題中,為自己的“高追求”增色。
更換皮帶托輥在設備日常維護時較為常見。為了提高托輥更換效率,他帶頭成立了研發(fā)小組,從利用千斤頂更換汽車輪胎中受到啟發(fā),研制出一種更換皮帶托輥的便捷工具,極大提高了換輥的效率和安全性。他們還從延長設備壽命、消除安全隱患、提高工作效率等多方面,提出并實施合理化建議32項,產(chǎn)生經(jīng)濟效益五十余萬元。他們的班組管理經(jīng)驗成果《綠色回收—打造質(zhì)量信得過班組》,先后在山西省、長治市參加質(zhì)量信得過班組成果交流,最終榮獲國優(yōu)稱號。
這些年,學習、工作、創(chuàng)新攻關(guān)占去王文華時間精力的99%。如果說這99%中,他有獲得感和成就感,在屬于家庭的1%里,他卻滿懷愧疚和不安。女兒想去公園玩,他答應了一遍又一遍,卻一推再推;愛人半夜臨產(chǎn),病床都排不上,他卻守在崗位上趕不回去;父母是全身心投入工作的堅強后盾,他卻沒有時間陪他們聊聊天……
得與失,是一次次無法兩全的取舍。每當王文華走進廠區(qū),來到崗位上,每當他一次次為著指標再攀新高不懈努力時,一次次在做“有追求職工”中奮勇前行時,一次次朝著長鋼高質(zhì)量發(fā)展的目標全力邁進時,他覺得,自己無悔、無憾!