“長鋼之星”之“創(chuàng)新之星”| 孟義春:技術創(chuàng)新路上的急先鋒
2023-12-12
技術創(chuàng)新能力是推動企業(yè)高質量發(fā)展的核心支撐,也是實現(xiàn)企業(yè)低成本生產(chǎn)、高效益經(jīng)營和積蓄企業(yè)核心競爭力的重要途徑。作為煉鋼廠技術創(chuàng)新領域的帶頭人,孟義春始終堅守技術創(chuàng)新的初心,持續(xù)在煉鋼技術研究應用方面深耕不輟,在新品種開發(fā)、技術攻關等多項工作中做出突出貢獻,是煉鋼人心中名副其實的技術大拿。
12年來,孟義春在煉鋼廠技術創(chuàng)新各項工作中一路摸爬滾打,開拓創(chuàng)新,勇毅前行,硬是憑著自己扎實的理論基礎和愛鉆研、能吃苦的敬業(yè)精神闖出一番天地,干出一些成績,曾多次榮獲首鋼集團及公司榮譽,發(fā)表專業(yè)論文10余篇,被中國冶金、山西冶金、天津冶金等刊物收錄,并發(fā)明實用新型專利和發(fā)明專利合計20余項。先后獲得“2017年首鋼青年創(chuàng)新先鋒”“2018年長鋼公司優(yōu)秀職工”“2020年長鋼公司優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等榮譽稱號;2022年,榮記長治市“五一”三等功。2021年項目《鐵水“一罐到底”高效流程技術創(chuàng)新與集成》獲得山西省科學技術獎三等獎;2021年他帶頭研究的項目《優(yōu)質建筑用鋼低成本、高效化煉鋼創(chuàng)新技術研究》獲得山西省“五小”創(chuàng)新大賽優(yōu)秀成果二等獎。成績和榮譽的背后飽含孟義春在技術創(chuàng)新領域的辛苦付出和默默奉獻,也飽含他對煉鋼的深深熱愛。
習近平總書記指出,“夢想從學習開始,事業(yè)從實踐起步”。煉鋼,這個在別人眼中的艱苦行業(yè),在孟義春的心里卻深埋一顆夢想的種子。2011年9月,畢業(yè)于遼寧科技大學材料與冶金學院的孟義春順利進入煉鋼廠工作,得益于他愛學習、愛鉆研、能吃苦、善創(chuàng)新、不服輸?shù)膬?yōu)秀品質,很快被崗位師傅當做難得的技術苗子重點培養(yǎng)。
短流程帶來大效益。為了提高100噸鐵水罐和鐵水運轉效率,孟義春帶頭開發(fā)了一系列鐵水“一罐到底”流程創(chuàng)新技術,設計了多功能鐵水罐和長壽命耐材、鐵水罐全程加揭蓋遠程自動控制系統(tǒng)、鐵水罐運轉界面管理系統(tǒng),解決了鋼鐵之間物流、能源流、信息流的組織協(xié)調等一系列技術難題,優(yōu)化了鐵鋼界面流程,取得了顯著成效。該技術應用后,實現(xiàn)減少鐵水過程溫度損失46.95℃,每年可增加廢鋼使用量6萬噸,年增利2245.605萬元,達到國內(nèi)領先水平,并形成《鐵水“一罐到底”高效流程技術創(chuàng)新與集成》科技成果,榮獲2021年山西省科學技術獎三等獎。
降本增效離不開技術創(chuàng)新的核心驅動。在2017年-2021年提產(chǎn)增效階段,他從現(xiàn)有裝備條件及原輔料實際出發(fā),通過進行轉爐熱平衡的計算,掌握各種物料對爐內(nèi)熱量的影響;進一步優(yōu)化調整冶煉工藝參數(shù)、研究應用熱補償工藝技術、實施少渣冶煉技術和多元化廢鋼加入技術等措施,廢鋼消耗平均升高了83.35kg/t,鐵水消耗平均降低了90.67kg/t,取得了良好的經(jīng)濟效益,為公司提產(chǎn)增效做出突出貢獻。同年,《優(yōu)質建筑用鋼低成本、高效化煉鋼創(chuàng)新技術研究》成果獲得2021年山西省“五小”創(chuàng)新大賽優(yōu)秀成果二等獎。
以技術創(chuàng)新帶動產(chǎn)品研發(fā)。2022年是煉鋼廠品種鋼產(chǎn)量提升關鍵之年,特別是中高碳鋼連澆爐數(shù)從2021年的18爐/澆次提高至35爐/澆次。為提高品種鋼45-1鋼塞棒中包連澆爐數(shù),提高單個中包澆次的產(chǎn)量,同時保證鑄坯質量,孟義春從制約塞棒中包連澆爐數(shù)的影響因素進行分析,分別對鋼液中全氧含量、鋼包自開率、塞棒及擋渣墻耐侵蝕程度、塞棒中包及塞棒烘烤效果、連鑄開機起步成功率、連鑄工藝“三穩(wěn)”操作以及保護澆注六方面內(nèi)容進行了研究優(yōu)化,連澆爐數(shù)提高了17爐/澆次,極大提高了金屬收得率,有效降低了生產(chǎn)成本,連鑄機的品種鋼生產(chǎn)水平得到顯著提升,實現(xiàn)年經(jīng)濟效益500余萬元。
鋼渣微粉利用再獲新突破。2022年,針對轉爐低鎂渣系的資源化應用情況,他和首鋼技術研究院專家結合公司鋼渣產(chǎn)生量大、活性差、安定性差、成分波動大的實際情況,加之這些鋼渣不僅占用大量土地,還存在環(huán)境污染問題。于是,他著手組織開展了低鎂渣系煉鋼及鋼渣資源化利用集成技術研究。通過采用低鎂渣系煉鋼技術,孟義春研究團隊成功實現(xiàn)了鋼渣源頭的減量化和改質,不僅提高了鋼渣的安定性、活性和易磨性,還大大擴展了鋼渣在建材產(chǎn)品中的使用條件。通過對鋼渣加工工藝的探索研究,他提出了“篩分 棒磨 磁選”的新型鋼渣加工工藝。通過采用集中除塵設施,有效解決了鋼渣破碎段數(shù)多、工藝流程復雜、設備維修成本高、粉塵污染嚴重等問題;并且首次將鋼渣微粉制成新型充填膠凝材料應用于煤礦充填材料中,為鋼渣微粉的資源化利用開辟了新途徑。
操作標準化帶來了效益與效率的雙提升。為提高崗位職工操作水平,2022年他組織推行煉鋼廠工藝操作標準化。組織制定下發(fā)了四期(每季度一期)可視化18個標準。為保證標準落地,他組織專業(yè)技術員現(xiàn)場輔導,每月召開標準化推進會議,會議中與崗位操作人員溝通總結運行問題,并共同解決,直至達成共識,后續(xù)進行整改形成制度或標準下發(fā)執(zhí)行。通過各類標準的制定執(zhí)行,為各項工作的高質量運行奠定了基礎。
技術創(chuàng)新路上不停歇。作為孟義春職工創(chuàng)新工作室?guī)ь^人,他注重軟實力的積蓄,持續(xù)抓實QC課題推進、合理化建議和職工培訓。通過質量改進,運用專業(yè)技術和管理技術雙管齊下,遵循PDCA循環(huán)前進階梯上升解決問題,圓滿將6個QC課題攻關至預期目標,其中煉鋼廠回收作業(yè)區(qū)鋼渣加工班組榮獲全國優(yōu)秀質量信得過班組,轉爐和連鑄QC成果《減少異型坯質量廢品》和《降低轉爐出鋼溫度》榮獲部優(yōu)。