“技術(shù)創(chuàng)新”專欄| 巧改“吸口”解難題
2023-11-23
“機(jī)器人全自動(dòng)智能化驗(yàn)系統(tǒng)”是今年質(zhì)量監(jiān)督站上線的“兩化”項(xiàng)目之一,用于檢驗(yàn)進(jìn)廠煤的灰分、揮發(fā)分、硫分和發(fā)熱量。系統(tǒng)在機(jī)械手臂的配合下不但可以對(duì)以上項(xiàng)目檢化驗(yàn),還可以自動(dòng)對(duì)檢驗(yàn)使用的坩堝進(jìn)行清洗。
這里的“坩堝清洗”并非用日常的流水清洗,而是對(duì)坩堝進(jìn)行高溫灼燒和吹吸清掃。需要將試驗(yàn)完畢殘留的焦渣、煤粉破碎,再用真空泵吸掃殘?jiān)?,然后進(jìn)入高溫爐灼燒附著在內(nèi)壁的殘留,使其灰化后再次吸掃,徹底清理干凈后回送至備用區(qū)待用。
職工們?cè)诮盏恼{(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),在經(jīng)過一系列清洗后,坩堝內(nèi)仍然存留較多的焦渣、焦粉和焦油,導(dǎo)致后續(xù)揮發(fā)分分析結(jié)果不理想。經(jīng)過排查分析,該系統(tǒng)前期投用于電煤、原煤案例,在煉焦煤應(yīng)用尚屬首例。電煤、原煤沒有結(jié)焦性、膨脹性,試驗(yàn)完畢的殘?jiān)旧鲜欠勰睿菀灼扑楹臀鼟?,而我公司進(jìn)廠煤以結(jié)焦性強(qiáng)的煉焦煤為主,揮發(fā)分實(shí)驗(yàn)完畢后生成的焦渣質(zhì)地堅(jiān)硬,且結(jié)焦后體積膨脹,坩堝清洗機(jī)原有的破碎錘壓力不足無法完全破碎,而吸掃口偏小,有的殘?jiān)鼰o法吸出,則殘留在了坩堝內(nèi)。這些“漏網(wǎng)”的焦渣再次通過高溫爐灼燒形成“煉焦效應(yīng)”變得更加堅(jiān)硬,即使再次吸掃也無法清除。而帶有殘?jiān)嫩釄逶俅问褂?,?yán)重干擾分析結(jié)果。
為了解決這一問題,小組成員和工程師創(chuàng)新思路,制定解決辦法。他們首先將清洗機(jī)揮發(fā)分坩堝吸掃吸口由細(xì)縫改為圓形,使較大塊膨脹的焦渣可以完全通過,并且在揮發(fā)分坩堝吸掃口加裝橡膠密封圈,克服由于吸口形狀增大而產(chǎn)生的吸力減小問題。同時(shí),對(duì)清洗機(jī)的破碎錘進(jìn)行了改進(jìn),將平錘頭改造為齒形錘頭,增加破碎能力,進(jìn)一步破碎焦渣。
改造后,當(dāng)揮發(fā)分坩堝進(jìn)入坩堝清洗機(jī)后首先進(jìn)行一次吸掃,將零碎的焦渣吸走排出,然后轉(zhuǎn)入破碎區(qū)將大塊焦渣破碎,進(jìn)行二次吸掃,此時(shí)坩堝內(nèi)部基本無焦渣殘留,只剩余附著在坩堝壁上的煤焦油和焦粉,坩堝進(jìn)入馬弗爐灼燒后焦油可以揮發(fā)掉,同時(shí)附著的焦渣也與坩堝壁分離開。冷卻后轉(zhuǎn)入清洗機(jī)三次吸掃,由于橡膠密封圈減小了吸口與坩堝口的縫隙,吸力完全進(jìn)入坩堝,可以將灼燒后灰化的焦粉完全吸掃干凈。
經(jīng)過改進(jìn),揮發(fā)分坩堝清洗效果達(dá)到了無焦油、焦粉、焦渣殘留的目的,同時(shí)揮發(fā)分分析指標(biāo)的重復(fù)性、再現(xiàn)性均達(dá)到了國標(biāo)要求。